經過2個多月的運行考察,截止8月6日,鎮海煉化催化汽油脫硫裝置通過技術攻關,裝置運行優化和節能降耗雙見成效,降低裝置運行成本約152.3萬元/年。本文由江蘇液泉泵閥制造有限公司協助轉載分享,江蘇液泉為專業的不銹鋼化工泵廠家,主要生產各類不銹鋼化工泵,耐腐蝕化工泵,并終身為使用單位提供相關產品技術支持。
催化汽油脫硫裝置是公司生產國五汽油的主要裝置,原設計為新氫增壓機單機供氫,7.0兆帕化肥氫作為備用氫源。多年的裝置運行發現,使用化肥氫源時因化肥氫壓力波動、帶液嚴重等影響反應系統平穩,2臺新氫壓縮機長期單機運行,存在機組故障停機檢修等風險,消耗裝置總能耗比例高。
裝置技術團隊圍繞平穩優化和節能降耗積極開展技術攻關,決定實施“兩套催化汽油脫硫裝置增設化肥氫分液罐”技措項目,增強化肥氫脫液效率,提高化肥氫可靠性和穩定性。該技措項目利用2016年大修機會實施,于裝置檢修開工后投用。停運兩臺新氫壓縮機,投用化肥氫作為裝置新氫來源,并不斷摸索操作工況,做好運行優化
經過兩個月的運行考察,裝置運行平穩,產品質量穩定,2套裝置日產國五汽油約5600噸。經估算,每年可節約用電400多萬度,技措項目達到預計目標。(梅遼穎 申仁?。?/P>